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明晟環(huán)保氨法脫硫:大容量燃煤鍋爐煙氣余熱利用研究

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱山東明晟化工工程有限公司
  • 品       牌
  • 型       號氨法脫硫
  • 所  在  地濟南市
  • 廠商性質生產(chǎn)廠家
  • 更新時間2016/10/10 10:08:52
  • 訪問次數(shù)459
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山東明晟化工工程有限公司

“明晟”——明者,日月周天,恒照常明;晟者,堅定做事,順應自然,腳踏實地。

山東明晟化工工程有限公司起于1958年建廠的明水大化集團,具有幾十年的化工經(jīng)驗,憑借深厚的化工工業(yè)基礎,依托大化集團自身環(huán)保作實驗平臺,深入研究不斷開發(fā),聯(lián)合清華大學在清華科技園設立科技研發(fā)中心,實行技術對接轉換,在濟南高新區(qū)設立超低排放實體設計中心,形成了燃燒改造、脫硝、除塵、脫硫、超低排放體系的研發(fā)設計團體。

脫硫脫硝
明晟環(huán)保氨法脫硫:大容量燃煤鍋爐煙氣余熱利用研究
明晟環(huán)保以化工的理念解決環(huán)保問題,運用世界*的氨法脫硫核心技術解決氣溶膠與氨逃逸的技術性難題,真正達到超低排放,變廢為寶,實現(xiàn)發(fā)展綠色經(jīng)濟的目的。
明晟環(huán)保氨法脫硫:大容量燃煤鍋爐煙氣余熱利用研究 產(chǎn)品信息

明晟環(huán)保氨法脫硫:大容量燃煤鍋爐煙氣余熱利用研究

明晟環(huán)保專家對大容量火力發(fā)電廠660MW級燃煤鍋爐增設煙氣余熱換熱器回收煙氣余熱方案,提高機組的熱經(jīng)濟性和增加的投資方面進行分析研究。在引風機出口匯合煙道前裝設煙氣余熱換熱器,回收的熱量加熱凝結水,進入回熱系統(tǒng),可提高全廠熱效率0.16%,機組發(fā)電標煤耗率降低1.0g/kWh,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

1煙氣余熱換熱器的應用情況

為了減少排煙損失而改裝火力發(fā)電廠燃煤鍋爐機組時,在鍋爐對流豎井的下部設煙氣余熱換熱器,供加熱熱網(wǎng)回水之用。對于近期發(fā)展起來的超超臨界發(fā)電機組而言,德國SchwarzePumpe電廠2×800MW褐煤發(fā)電機組在靜電除塵器和煙氣脫硫塔之間加設了煙氣冷卻器,利用煙氣加熱鍋爐凝結。

2煙氣余熱換熱器布置方案

大部分燃用褐煤的機組將煙氣余熱換熱器布置在吸收塔入口,煙氣余熱換熱器將煙氣溫度從約160℃降低到約100℃后進入吸收塔,煙氣用來加熱凝結水。氣余熱換熱器實際上起到管式GGH加熱器中煙氣冷卻作用。煙氣經(jīng)過除塵器后,煙氣含塵濃度已經(jīng)小于30mg/Nm3,煙氣余熱換熱器處于低塵區(qū)工作,因此,飛灰對管壁的磨損程度已大大減輕。由于煙氣中的堿性顆粒幾乎被除塵器捕,煙氣余熱換熱器出口的煙氣帶有酸腐蝕性。但是由于其布置位置在除塵器及引風機之后,煙氣不會對這些設備造成腐蝕。由于吸收塔內本來就是酸性環(huán)境,煙氣離開吸收塔時溫度約為46℃,脫硫區(qū)域已進行了防腐處理。因此,該布置方案腐蝕較少,通常采用該種煙氣余熱換熱器布置方案。

660MW級燃煤鍋爐煙氣余熱換熱器共設置兩臺,分別布置于兩臺引風機出口的水平煙道內??紤]設備的換熱性能及抗腐蝕能力,煙氣余熱換熱器內換熱元件采用H型翅片管,管子及翅片管均采用優(yōu)質改進型ND鋼,設備壽命超過55000h。換熱元件管組前后兩級布置,吹灰器布置于設備*位置。同時,煙氣余熱換熱器前煙氣溫度較高,除塵器及引風機的容量無法降低,除塵器的耗電功率無法減少,且由于加裝煙氣余熱換熱器后煙氣阻力增加400Pa,引風機軸功率加大,電機功率加大。

3熱力系統(tǒng)方案

汽輪機回熱加熱系統(tǒng)擬采用煙氣余熱換熱器和低加并聯(lián)的方案??紤]到煙氣余熱換熱器的換熱效率及避開鋼材的敏感腐蝕區(qū),系統(tǒng)設置調節(jié)旁路,保證煙氣余熱換熱器的進水溫度不小于60℃。凝結水側設置兩臺增壓泵,一運一備,變頻控制。

4熱平衡計算

4.1煙氣余熱換熱器換熱計算

660MW機組在THA況下,根據(jù)鍋爐廠資料,鍋爐空預器出口煙溫(修正后)125℃,,考慮引風機溫升,引風機出口煙氣溫度約為126.9℃。軸封加熱器出口約278.6t/h33.6℃凝結水進入煙氣余熱換熱器加熱后溫度提升為100℃后,進入7號低加出口的凝結水管道。

4.2機組熱平衡計算

同時由于換熱器煙氣阻力增加,引起引風機軸功率增加,以及增加凝結煙氣余熱利用裝置水泵耗功。同時由于278.6t/h凝結水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量,在機組額定功率不變的情況下,減少了機組的進汽量,機組熱效率提高0.16%,發(fā)電標煤耗率降低1.0g/kWh。

機組尾部煙道安裝煙氣換熱器后,會增加煙氣阻力和工質阻力,相應地會增加引風機和水泵的功耗。

采用定功率法,經(jīng)計算主蒸汽量降低7.36t/h,相應輔機功率下降約160kW,扣除該部分后總能耗增加值為341kW,扣除輔機耗功后節(jié)省標煤量為0.84g/kWh

5技術經(jīng)濟性分析

5.1熱經(jīng)濟性分析

根據(jù)熱平衡和熱經(jīng)濟性計算結果,由于換熱器煙氣阻力增加,引風機軸功率增加,凝結水側增加水泵耗功。同時由于278.6t/h的凝結水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量。綜合計算,機組熱效率提高0.16%,發(fā)電標煤耗率降低1.0g/kWh

由于設置了旁路系統(tǒng),機組需增加兩臺增加泵,一運一備,每臺泵功率約36kW。

另外,由于煙氣余熱換熱器后煙氣溫度降低,脫硫塔內噴水減溫用水量減少。加裝煙氣余熱換熱器前,脫硫系統(tǒng)工業(yè)水耗量約110t/h,加裝煙氣余熱換熱器后工業(yè)水耗量約為80t/h,節(jié)約水量約30t/h。

5.2系統(tǒng)投資

根據(jù)660MW機組工程的設計參數(shù),經(jīng)與廠家初步溝通,整個煙氣余熱換熱器系統(tǒng)包含設備及管道等在內,每臺機組增加費用約1050萬元。

5.3經(jīng)濟性分析結果

標煤價按750/t,水費1.5/t,機組年利用小時數(shù)5500h,全年發(fā)電量不變。

機組采用煙氣余熱換熱器后,由于機組發(fā)電標煤耗率降低1.0g/kWh,扣除輔機耗功后節(jié)省標煤量為0.84g/kWh,機組全年節(jié)約燃煤采購成本約228.7萬元,即:

660MW×0.84g/kWh×5500h×750/t=228.7萬元。

機組工業(yè)水用量減少30t/h,全年節(jié)約水費用約24.75萬元,即:

30t/h×5500h×1.5/t=24.75萬元。

根據(jù)與廠家溝通的結果,由于設備壽命約為55000h,設備到期后需有60%的設備更換量,因此設備年檢修維護費用約為51萬元。

綜合以上數(shù)據(jù)計算,投資回收期約為6.9年。

結語

綜上所述,采用煙氣余熱加熱凝結水,能回收煙氣的余熱,提高機組效率,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。如果裝設煙氣余熱換熱器可提高全廠熱效率0.16%,每臺機組增加投資約1050萬元,全年節(jié)省運行費用202.45萬元,投資回收期約為6.9年。隨著機組運行后鍋爐排煙溫度的升高,機組節(jié)省的年運行費用將大大增加,投資回收年限降低。

明晟環(huán)保以化工的理念解決環(huán)保問題,運用世界*的氨法脫硫核心技術解決氣溶膠與氨逃逸的技術性難題,真正達到超低排放,變廢為寶,實現(xiàn)發(fā)展綠色經(jīng)濟的目的。

 

 

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