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河南紅星礦山機器有限公司
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閱讀:383發(fā)布時間:2015-7-9
洗煤廢水是煤礦濕法洗煤加工工藝的工業(yè)尾水,其中含有大量的煤泥和泥沙,給礦區(qū)附近的環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染,因此,洗煤廢水的處理也成了煤礦加工廠區(qū)的重要任務(wù)。本文紅星機器為大家?guī)淼木褪窍疵簭U水的處理方法。
洗煤廢水如今已成為煤炭工業(yè)的主要污染源之一,越來越受到人們的重視。而且,由于洗煤廢水特別穩(wěn)定,靜置幾個月也不會自然沉降,因此處理非常困難,這也在一定程度上增加了洗煤廢水處理的難度。經(jīng)過我國專家?guī)资瓴恍概Φ难芯?,目前已?jīng)找到了比較好的洗煤廢水處理方法——用石灰(或電石渣)和聚丙烯酰胺進行混凝沉淀的處理方法,并獲得了較好的社會經(jīng)濟效益。
首先,我們需要了解洗煤廢水的特點,這樣才可以更好地幫助我們處理洗煤廢水。洗煤廢水呈弱堿性的膠體體系,其主要特點有:顆粒表面有較強的負(fù)電荷;SS濃度和CODcr濃度都很高;細(xì)小顆粒含量高;粘度大;污泥比組大,過濾性能差。
從洗煤廢水特點分析得出結(jié)論,它是一種顆粒表面帶負(fù)電荷的膠體體系。通過對煤泥礦物組成的分析發(fā)現(xiàn),洗煤廢水膠體體系的形成主要是SiO2含量較高造成的。
顆粒表面上的SiO2分子有一部分分子與水作用生成硅酸,并進一步解離成H+和SiO32-。SiO2膠核首先吸附有共同成分的SiO32-,使顆粒表面帶有負(fù)電,形成膠粒。這類膠體屬于憎水膠體。其次,Al2O3含量偏高,也是膠體形成的一個重要原因。Al2O3有部分水分子與水作用生成Al(OH)3,Al(OH)3是兩性物質(zhì),與酸堿性物質(zhì)或者水都會產(chǎn)生解離反應(yīng),加劇膠體的形成。
洗煤廢水久置不沉,難于處理的zui根本原因就是懸浮顆粒帶有較強的負(fù)電荷,使洗煤廢水呈膠體分散體系。并且主要體現(xiàn)在膠體的ξ-電位上。
洗煤廢水的處理必須采取措施降低其ξ-電位,使膠粒脫穩(wěn),進而達(dá)到凝聚的目的。專家經(jīng)過反復(fù)研究,zui終發(fā)現(xiàn)向洗煤廢水中投加石灰(或電石渣)和聚丙烯酚氨(PAM),能獲得滿意的處理效果。
通大量的試驗,zui終確定出的*試驗條件是,1000ml洗煤廢水中就10%的實惠溶液50ml,以100r/min的速度攪拌60s。在加入0.1%的聚丙烯氨酚溶液20ml,攪拌90s,靜置沉降30分鐘,不僅能分離出符合排放標(biāo)準(zhǔn)的清水,而且煤泥的脫水性能得到改善,有利于進一步脫水。
洗煤廢水難以自然沉降是由于懸浮物粒度小、濃度高、粘度大、表面帶有較強的負(fù)電荷而是洗煤廢水呈膠體體系所致。向洗煤廢水中投加石灰和PAM,能夠破壞其膠體的穩(wěn)定性,使煤泥顆粒發(fā)生凝聚,zui終達(dá)到泥水分離的目的。
該方法在煤炭加工廠得到試用運行,效果非常明顯,梳理后洗煤廢水的各項指標(biāo)均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)和回用洗煤的標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了洗煤廢水的閉路循環(huán)。紅星機器認(rèn)為,該方法不僅處理效果好,流程簡單,而且投資省,運行費用低,在實際應(yīng)用中獲得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
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