處理量400噸的氣浮機多少錢
每天的生活中都會產生大量的廢水,例如人們在日常生活中所產生的生活廢水,以及工業(yè)場所中所產生的工業(yè)廢水等,這些廢水的排放和處理工作是很重要的,如果廢水沒有及時處理,就會形成污染,也會危害到人類的生存環(huán)境。在進行廢水處理工作的時候,經常會用到氣浮法來完成,那么通過這種方法是如何達到廢水處理效果的呢?今天就由我們小編來給大家講講。
使用氣浮法來處理廢水主要是通過固液分離的方式來達到目的,在處理廢水的時候會先在水中形成分散的氣泡,這些氣泡形狀很小,當氣泡飄在水面上的時候,會將水中的一些固體顆粒吸附柱,這些固體顆粒物質吸附在氣泡表面上之后,會漂浮到水面上,這樣水中的一些雜質就可以浮在水面,并順利完成固液分離工作。
在通過氣浮法來處理廢水的時候,主要會在池中進行,這種水池是針對廢除處理工作而設計的,廢水在進入池中之后,還可以使用混凝劑將水中的顆粒凝結為絮狀,這樣絮狀物體本身有網絡結構,所以在處理廢水的過程中可以將氣泡截留住,這樣也可以達到廢水處理效果,這種處理方法的效率也比較高。
現(xiàn)在廢水處理工作需要人們的重視,及時處理廢水問題可以減少環(huán)境污染狀況,改善人們的生存環(huán)境,還可以讓廢物循環(huán)利用。
北極星環(huán)保網訊:為探索MBR污水廠切實可行的節(jié)能途徑,構建了處理規(guī)模為1m3•h-1的3AMBR(anoxic-anaerobic-anoxic membrane bio-reactor)工藝中試實驗系統(tǒng),以曝氣量、回流比及進水方式等參數為研究對象,優(yōu)選了4套方案,進行了超過200d的現(xiàn)場實驗。
實驗期間,各方案出水水質良好,優(yōu)化方案的脫氮效率提高明顯。當減少曝氣,使好氧池在低溶氧(DO<0.3mL•L-1)狀態(tài)下運行,仍可保證系統(tǒng)出水的穩(wěn)定達標排放;提高膜池液向好氧池的回流,使膜池的富余溶解氧得到了利用,達到了部分或*替代曝氣的效果,且獲得了更好的脫氮能力;多點進水(比例為2∶2∶1)降低了系統(tǒng)前端的污染負荷,合理分配了碳源,使系統(tǒng)對含氮污染物等的去除能力提高,雖然總體能耗無顯著變化,但處理能力的增強明顯提升了能效。
關鍵詞:3AMBR;節(jié)能降耗;多點進水;供氧方式;脫氮
膜生物反應器(membrane bio-reactor,MBR)具有占地面積小、出水水質好、污泥產率低等優(yōu)點[1],然而高能耗成為了MBR工藝在水處理領域進一步研究和應用的zui大瓶頸[2-3]。據統(tǒng)計,我國城市污水處理廠的平均電耗為0.29kWh•m-3,其中MBR工藝單位能耗是0.6~0.9kWh•m-3,遠高于傳統(tǒng)生物處理工藝(0.2~0.3kWh•m-3),能耗水平與歐美等發(fā)達國家相比差距較大[4-5]。
特別是處理低濃度有機物廢水時能耗問題尤為突出,如何找到降低能耗、物耗的途徑是當前的迫切需要[6-8]。缺氧-厭氧-好氧膜生物反應器(anoxic-anaerobic-anoxic membrane bio-reactor,3AMBR)是具有高效脫氮除磷性能的新型MBR組合工藝[9-12]。
該工藝具有出水水質好、運行穩(wěn)定、污泥產量小等優(yōu)點,但同時系統(tǒng)存在運行成本過高的問題[13]。李捷等[14]認為,3AMBR工藝的能耗主要來源于降低膜污染、提高脫氮除磷效果而采取的強曝氣和內循環(huán)的動力消耗。
基于3AMBR實際運行中存在的高能耗問題,本研究開展中試實驗,嘗試從改變進水、曝氣及內回流比的方式對3AMBR工藝的優(yōu)化運行進行了研究,以期在無外加碳源的條件下,達到強化脫氮效率、節(jié)能降耗的目的,并研究可用于工程實際的工藝節(jié)能改造方案。
1實驗材料及方法
1.1實驗進水
中試裝置搭建于昆明第四污水廠內,進水為經污水廠三道格柵處理后的生活污水和污泥脫水原液,實驗期間進水水質見表1。實驗進水水質波動較大,其中C/N(質量比)為5.40,根據傳統(tǒng)脫氮理論,進水碳源稍顯不足,屬于低C/N值生活污水,脫氮難度較大[15]。
表1進水水質
MBR工藝
1.2實驗裝置
中試裝置箱體采用鋼板焊接制備,設備有效容積為L×W×H=3.9m×2m×2m,設計污水處理量為1m3•h-1,采用昆明第四污水處理廠現(xiàn)有運行工藝,工藝流程為厭氧-缺氧-好氧-變化池-膜池(圖1),該工藝對好氧池進行了分區(qū),好氧區(qū)前段(好氧1段)充分利用膜池回流的DO,可減少曝氣器布置密度,后段(好氧2段)有機物濃度較低,減少曝氣器布置密度,為后續(xù)處理單元爭取更多碳源,同時可減少好氧停留時間、增加變化池停留時間,提高總氮去除效率。
各池體間用開孔鋼板分隔。膜組器采用簾式聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride,PVDF)中空纖維膜,膜孔徑≤0.1μm。
MBR工藝
1.3中試裝置運行工況
中試裝置的污泥齡為15d,膜池約為7g•L-1,好氧池與變化池約為6g•L-1,厭氧池與缺氧池約為5g•L-1??偹νA魰r間(hydraulic retention time,HRT)為14.04h(其中:厭氧區(qū)1.08h、缺氧區(qū)7.02h、好氧區(qū)4.32h、膜區(qū)1.62h)。該工藝設置了3個混合液回流:膜池至好氧池(R1)、好氧池至缺氧池(R2)、變化池至厭氧池(R3)。
產水由自吸泵間歇抽吸出水,抽停時間比為9min/1min,每周進行一次維護性清洗(enhanced flux maintenance,EFM)。進水量、回流量與曝氣量主要通過電磁閥(2W-250-25)、液體電磁流量計(BTLD-200161110)與氣體流量計控制。本研究優(yōu)選了4套實驗方案,其中方案1模擬昆明市第四污水處理廠處理工藝流程。
處理量400噸的氣浮機多少錢