處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質 |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
顏色 |
綠色 |
售賣地 |
全國 |
作用 |
污水凈化 |
海安肉制品加工污水處理設備精選廠家 冷凍肉制品污水處理設備殼體采用碳鋼、內部采用鼓風曝氣,使污水與活性污泥、溶解氧充分混合,可大幅度提高氧的傳質效率和污泥的生化活性。設備每個反應室內均設有回流系統(tǒng),可根據(jù)水質變化情況自主調節(jié)回流量以保證得到好的出水水質?;亓飨到y(tǒng)可將處理過程中產生的少量污泥回流至沉淀調節(jié)池,通過反消化作用而脫氮
海安肉制品加工污水處理設備精選廠家
厭氧接觸法實質上是厭氧活性污泥法,不需要抱起而需要脫氣。厭氧接觸法對懸浮物高的有機廢水(如肉類加工廢水等)效果很好,懸浮顆粒成為微生物的載體,并且很容易在沉淀池中沉淀。在混合接觸池中,要進行適當攪拌以使污泥保持懸浮狀態(tài)。攪拌可以用機械方法,也可以用泵循環(huán)池水。
(5) 序批式反應器(SBR)
SBR工藝的一個完整操作過程,亦即每個間歇反應器在處理廢水時的操作過程包括如下五個階段:1、進水期(或稱充水期);2、反應期;3、沉淀期;4、排水排泥期;5、閑置期
所謂序列間歇式有兩種含義:一是運行操作在空間上是按序列、間歇的方式進行的,由于污水大多是連續(xù)排放且流量的波動是很大的,此時間歇反應器至少為兩個池或多個池,污水連續(xù)按序列進入每個反應期,它們運行時的相對關系是有次序地,也是間歇的;二是每個SBR反應器的運行操作在時間上也是按次序排列間歇運行的一般可按運行次序分為五個階段。
SBR法有下列特點:①工藝簡單,調節(jié)池容積小或者不設調節(jié)池,不設二次沉淀池,無污泥回流;②投資省,占地少,運行費用低;③反應過程基質濃度梯度大,反應推動力大,處理效率高;④耐有機負荷和有毒物負荷沖擊能力強,運行方式靈活,靜止沉淀,出水水質好;⑤厭氧(缺氧)和好氧過程交替發(fā)生,泥齡短且活性高,同時脫氮除磷。
SBR法很容易滿足脫氮除磷的工藝要求,在時間上控制的靈活性又能大大提高脫氮除磷的效果。
含有大量的血污、油脂、蛋白、碎肉、畜毛、碎骨、內臟雜物、未消化食物、糞便和多種病原微生物, 污水帶有令人不適的血紅色和使人厭惡的腥臭味懸浮物濃度很高是一種典型的有機廢水。該廢水中一般不含重金屬及有毒化學物質, 但富含蛋白質及油脂肉類加工廢水屬易于生物降解的高懸浮物有機廢水, 其水質、水量變化范圍較大。一是具有明顯的季節(jié)性, 其排水量在一年中變化較大二是具有非連續(xù)性, 在一日之中變化較大, 時變化系數(shù)一般可達2.0以上。目前對該類廢水的治理, 均采用以生物法為主的處理工藝, 包括好氧、厭氧、兼氧等處理系統(tǒng)?;钚晕勰喾ㄊ悄壳拔覈忸惣庸U水處理中應用恒沃遠達普遍且恒沃遠達成熟的方法。其曝氣方式可采用淺層曝氣、射流曝氣、延時曝氣、氧化溝等。而工藝是近幾年來在全球被廣泛認同和采用的一種有機污水處理技術它集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池無污泥回流系統(tǒng)因此具有工藝簡單占地面積少、投資省、抗沖擊負荷強等優(yōu)點。非常適合肉類加工企業(yè)多為一班生產、水質和水量波動大的情況
工藝設備簡介
(1) 格柵
格柵由一組平行的金屬柵條或篩網(wǎng)組成,安裝在污水渠道、泵房集水井的進口處或污水處理廠的端部,用以截流較大的懸浮物或漂浮物,以便減輕后續(xù)處理構筑物的處理負荷,并使之正常運行。
篩除是分離肉類加工廢水中較粗的分散性懸浮固體使用廣泛的方法,本工藝的設計中采用中格柵,主要用于攔截較粗的懸浮物固體,柵條間距為20mm。柵條20根。
(2) 調節(jié)池
調節(jié)池的木的是削弱水質水量波動對廢水處理工藝的影響,利于或保證處理工藝的正常運行,保證穩(wěn)定的處理效果。從工業(yè)企業(yè)排出的廢水,其水量和水質都是隨時間變化的,為了保證后續(xù)處理構筑物或設備的正常運行,需對廢水的水量和水質進行調節(jié)。
應根據(jù)不同廢水水質情況、處理工藝系統(tǒng)的特點及處理要求而具體確定。設于一級處理之后、二級處理之前,可減少調節(jié)池中的浮渣和污泥;設于一級處理之前,需考慮混合設備以防污泥沉淀或設置污泥斗以便排泥(導致深度過大)。
調節(jié)池的類型包括均量池、均質池以及均化池。在本次設計中,采用矩形平面對角 線出水調節(jié)池。
肉類加工廢水在24h之內水質和水量的變化幅度較大,為了使后續(xù)工藝的處理效果穩(wěn)定,在處理流程中設置調節(jié)池對廢水的水質和水量進行調節(jié),以減弱水質和水量的變化幅度。由于肉類加工廠多為一班或兩班倒生產,通過設置調節(jié)池還可以將一班或兩班的廢水均勻分配在一天內進行處理,從而可減少處理構筑物的容積,降低投資。調節(jié)池的設置上采用線內設置,實際采用的調節(jié)池的調節(jié)時間一般為6-12小時。
(3) 初沉池
初沉池的處理對象是懸浮物質,同時可以去除部分BOD5,可改善生物處理構筑物的運行條件并降低其BOD5負荷。沉淀池按池內水流方向的不同,可以分為平流式沉淀池、輻流式沉淀池和豎流式沉淀池。
沉淀在肉類加工廢水處理中被用來去除原廢水中的無機固體物和有機固體物。初次沉淀池用于去除原廢水中的有機固體物。采用初沉池去除廢水中可沉淀的有機固體物,可降低后續(xù)工藝的負荷,根據(jù)實踐表明,利用初沉池沉淀肉類加工廢水,可去除廢水BOD5 30%,去除率SS 70%。
(4) 厭氧接觸反應器
對于懸浮物較高的有機廢水,可以采用厭氧接觸法。廢水入混合接觸池(消化池)與回流的厭氧污泥相混合,然后經真空脫氣器而流入沉淀池。接觸池中的污泥濃度要求很高,在12000~15000mg/L左右,因此污泥回流量很大,一般是廢水流量的2~3倍。
1、冷凍肉制品污水處理設備殼體采用碳鋼、內部采用鼓風曝氣,使污水與活性污泥、溶解氧充分混合,可大幅度提高氧的傳質效率和污泥的生化活性。設備每個反應室內均設有回流系統(tǒng),可根據(jù)水質變化情況自主調節(jié)回流量以保證得到好的出水水質?;亓飨到y(tǒng)可將處理過程中產生的少量污泥回流至沉淀調節(jié)池,通過反消化作用而脫氮。污泥在集水調節(jié)池內積累達到一定數(shù)量后可用環(huán)衛(wèi)化糞池清理車抽走處理,節(jié)省污泥處理設備投資和處理費用。
2、冷凍肉制品污水處理設備采用A-O工藝來處理污水,其*性是除了使有機污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮除磷功能。A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯(lián)在一起,在缺氧段異養(yǎng)菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養(yǎng)菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化游離出氨,在充足供氧條件下,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH3-N氧化為X酸根,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮完成C、N、O在生態(tài)中的循環(huán),實現(xiàn)污水無害化處理。
伴隨著經濟發(fā)展和人民生活水平的進一步提高,人們對于肉類加工產品等農副產品的需求量日益增加,從而而引起的相對應加工廢水總產量增長,成份變率擴大。因為肉類加工廢水中含有大量有機化合物、濃度較高的植物油脂以及各種病原菌,因而必須經過預備處理,再送進廢水處理核心開展較終解決,出水經合格之后才能排出,假如沒經以上處理方式而直接排出,必然導致自然環(huán)境水質的重度污染而引發(fā)水環(huán)境安全管理困境。現(xiàn)階段,肉類農副產品加工領域所產生的很多廢水,已經成為在我國比較大的有機污染物之一。
選用生物接觸氧化為主體的工藝處理對肉類宰殺廢水開展預處理,解決系統(tǒng)軟件具體運行數(shù)據(jù)表明:廢水解決對系統(tǒng)高錳酸鹽指數(shù)、化學需氧量和漂浮物的污泥負荷均穩(wěn)定在95%以上比較高除去水準,促使出水水體好于環(huán)保標準,減少了后面進一步處理標準規(guī)范,且該加工工藝運作費用低、
就改進型活性污泥(SBR)工藝處理針對具備濃度較高的空氣污染指數(shù)的肉食品加工廢水作出了科學研究,該工程具體運作結果顯示,帶有濃度較高的COD、BOD5、NH3-N和SS等高線污染物質含量的肉食品加工廢水通過該處理工藝以后,其出水水體做到DB21/16272008所規(guī)定的食品類加工業(yè)排水管道規(guī)范,且該加工工藝運行時具備多種市場優(yōu)勢,尤其適用高鹽、高有機化合物含量的肉類加工產業(yè)鏈(如屠宰業(yè))污廢水的前處理方式,解決效果較好,且達到食品類加工業(yè)市郊合理布局的特征,所以該型廢水工藝處理正好達到進到大城市污水處理設備預運作持續(xù)性不錯。
根據(jù)實際項目范例,選用水解反應-生物接觸氧化-有機化學藥物投放法解決肉類加廢水,出水水體平穩(wěn)、合格、低成本、花費少、方便管理等成果。
水體質量差、水量大等是燃煤電廠脫硫廢水處置階段的常見問題。當下國內常用的脫硫飛鼠處理主要是采用化學與機械方法分離重金屬與其他科沉淀物質,中和、絮凝、沉淀和過濾等均是常規(guī)處理步驟。在生產實踐中,因為脫硫飛鼠IDE設備裝置運維要求較高,容易出現(xiàn)設備管道堵塞的現(xiàn)實問題,以致脫硫廢水處理系統(tǒng)的投運率長期未見提升。歷經處理后的廢水內依然滯留著氯離子、鹽及微量金屬等含量偏高的現(xiàn)實問題,不能直接將其排放到自然水體內,回收后可被用于電廠內煤場、灰場噴灑等領域中,但因受場地距離、噴灑用量等條件的約束,真實的回收利用率整體偏低。本文基于廢水的背景下,提出了一種固定化脫硫廢水的處理工藝,對技術要點作出較詳細探究。
海安肉制品加工污水處理設備精選廠家
1、課題研究背景
既往有大量生產實踐表明,石灰石-石膏濕法脫硫郭明義運行流程穩(wěn)定,對煤種表現(xiàn)出較強適應性,技術相對成熟,脫硫效率在95.0%之上,為當下國內燃煤電廠應用較為普遍的一類脫硫技術。在該項工藝執(zhí)行階段,始源于燃煤、石灰石及工業(yè)用水內的Cl-持續(xù)聚集,Cl-含量高的工況下會加速金屬材質腐蝕工程,對石灰石溶解形成抑制作用,造成石膏質量跌落。為確保脫硫系統(tǒng)常態(tài)化運作,理應使循環(huán)漿液內氯離子濃度<20000mg/L,這就預示著需要定時將定量脫硫廢水排放至外界。在主客觀因素的作用下,脫硫廢水的性質主要有:
1)當pH處于4.0~6.5區(qū)間內,呈現(xiàn)為弱酸性;
2)內含大量SS、SO42-、Cl-、TDS,可能高達60000mg/L;
3)Hg、Cr、Pb等重金屬元素含量明顯高于排放標準;
4)COD與鈣鎂硬度值均處于較高水平。
2、脫硫廢水的工藝路線
2.1 預濃縮
脫硫廢水內鹽含量偏高,采用反滲透系統(tǒng)預處理廢水,能夠進行脫鹽,發(fā)揮濃縮的作用。反滲透是一種把壓力差設為推動力,經由溶液內將溶劑分離出的膜分離方法。實踐中若能應用海水反滲透技術(SWRO)行脫鹽處理,通常回收率能達到40.0%左右,歷經軟化處理后的脫硫廢水回收率有所提升。
2.2 濃縮
2.2.1 蒸發(fā)技術
目前該項技術在系統(tǒng)內有較廣泛應用,操作階段會損耗大量熱能,高溫位的整齊轉向低溫位,故而低溫位的再蒸發(fā)利用情況影響著蒸發(fā)技術的經濟性。
2.2.2 正滲透技術
正滲透系統(tǒng)多被用于濃鹽水的濃縮工藝中,采用半透膜,基于兩側滲透壓原理進行。因為其具有低壓工作屬性,因而使半透膜不可逆性的污染與結垢傾向更低于高壓反滲透技術,系統(tǒng)運行過程更具安全性。
2.2.3 結晶工藝
當前,朱亞采用強制循環(huán)結晶系統(tǒng)處理廢水。蒸汽聚集于閃蒸罐中,被整合至結晶器蒸汽壓縮機,結晶器形成的蒸汽經蒸汽機后被壓縮和升溫,而后進入換熱器的殼程并被冷凝,能夠為濃鹽漿的蒸發(fā)過程提供動力支撐。生產實踐中,當濃鹽漿持續(xù)濃縮,當其濃度抵達飽和水平時,便持續(xù)會有鹽分析出。
2.3 煙道噴霧
該種工藝是于煙道中對廢水行噴霧蒸發(fā)處理的一種方法。具體是采用適宜的噴射方法把脫硫廢水霧化噴進電除塵器前置的煙道中,在高溫煙氣熱量的作用下使廢蒸發(fā)氣化,廢水內的懸浮物和可溶性被固定并轉型為微小顆粒,伴隨煙氣被整合到電除塵器,而后被電極捕獲采集,進而達到剔除污染物的目的,實現(xiàn)污水的。
3、水泥固定脫硫廢水技術
3.1 水泥固化階段的氯離子
水泥固定化廢水脫硫技術應用階段,脫硫廢水內Cl-及重金屬離子是處理的重難點。有研究指出,固化體的As5+、Cd2+、Hg2+浸出率為10.0~32.0%,強少許FeSO4添加至混合物體系內有益于提升重金屬離子的固定成效。而固化脫硫廢水內氯離子有高前移性,當下對其研究還不多。針對的CI-固定,近些年水泥行業(yè)已有一定研究,主要認為其在水泥體系內主要依托于如下三種形式存在:
3.1.1 化學結合氯
水泥水化時形成的產物鋁酸三鈣相(C3A)和Cl-反應生成3CaO•Al2O3•CaCl2•10H2O,業(yè)內也將其叫做費氏鹽。鐵鋁酸四鈣(C4AF)同樣是水泥的水化產物之一,其在固定Cl-方面也表現(xiàn)出一定效能,反應產物為3CaO•Fe2O3•CaCl2•10H2O,但其固定Cl的能力不強。
3.1.2 物理吸附氯
Cl-被吸附至水泥水化產物硅酸鈣凝膠(C—S—H)內,既往有研究人員基于漫散雙電層理論去闡釋物理吸附過程,于固液界面形成雙電層,緊密層在內,漫散層在外。針對外來離子雙電層會形成排斥作用,兩電層間也存在著排斥作用。擴散后的部分Cl-被整合至緊密層或漫散層,另一部分以游離形式促成了新的雙電層。不僅對Cl-進一步擴散過程形成阻止作用散,也強化了游離Cl-的相對穩(wěn)定性。但以上這種物理吸附能力發(fā)揮程度受到一定限制,實踐中需對空隙結構進行細化處理,進而尾號的維持物理吸附的持續(xù)性、有效性。
3.1.3 游離態(tài)Cl-
針對孔隙液內存留的游離態(tài)Cl-,現(xiàn)已證實其對固化效果形成的影響。當Cl-總量一定時,伴隨游離態(tài)Cl-數(shù)量減少過程,水泥體系的固化能力有被強化的趨勢。
3.2 不同游離態(tài)Cl-濃度高鹽水對固化體性能形成的影響
以現(xiàn)有實驗研究為基礎,對水泥、粉煤灰、高鹽水與河砂四種構成材料配比不同時進行了單變量因素實驗,并依照結果設計進行了四因素、四水平的16組正交試驗,得出配合比是水泥∶粉煤灰∶高鹽水∶砂石=0.97∶0.17∶0.60∶0.98。
維持固化體配合比不變,調整高鹽水內Cl-濃度,分別是30000mg/L、40000mg/L、50000mg/L~100000mg/L,對應編號是L3、L4、……L10。并設置了空白組(L0),采用去離子水摻和其他材料制得的固化體。分別檢測不同條件下各組固化體于不同齡期下的抗壓強度以及和的結合能力Cl-。