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厭氧與缺氧/好氧交替式SBR處理印染廢水

時間:2024/7/15閱讀:408
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  我國紡織業(yè)印染廢水排放量大、綜合處理成本高。印染廢水水質(zhì)與印染工序(包括退漿、煮練、漂洗、染色、印花與整理等)密切相關(guān),成分復(fù)雜(包含漿料、染料、助劑、表面活性劑等)、色度高、COD較高(一般為1000~3000mg/L)且可生化降解性較低,另外含氮染料和助劑的廣泛使用造成廢水含氮量較高(氨氮可達(dá)50mg/L、總氮可達(dá)70mg/L)。而現(xiàn)行印染廢水直間接排放標(biāo)準(zhǔn)COD、氨氮、總氮、總磷的限值分別為80/200、10/20、15/30、0.5/1.5mg/L,因此印染廢水處理難度較大、處理成本較。
 
  序批式反應(yīng)器(SBR)具有時間上推流、混合的特點,沉淀性能好、處理效率高、便于自動化運行調(diào)控,可以運行單獨或組合的厭氧、缺氧和好氧工藝,非常適合中小規(guī)模工業(yè)廢水處理。厭氧污泥相比好(兼)氧污泥具備更強的色度去除潛力,而好(兼)氧污泥可以實現(xiàn)厭氧污泥不具備的脫氮除磷功能,因此厭氧-好氧組合工藝在印染廢水處理方面有一定的潛在優(yōu)勢。本研究利用厭氧與缺氧/好氧交替式SBR的組合工藝處理含氮量較高的際印染廢水,考察不同運行條件下的處理效果,為組合工藝的推廣應(yīng)用提供技術(shù)支持。
 
  1、材料與方法
 
  1.1 印染廢水與接種污泥
 
  試驗用廢水取自中山市某印染廢水處理廠調(diào)節(jié)池,顏色呈紅黑色,水質(zhì)指標(biāo):COD為(950±50)mg/L、總氮為(47±2)mg/L、總磷為(2.0±0.2)mg/L、氨氮為(10±2)mg/L、色度為(625±20)倍、pH為9.2±0.2、懸浮物(580±25)mg/L。厭氧SBR接種污泥取自中山市某有機廢物處理廠消化池出料口,缺氧/好氧交替式SBR接種污泥取自中山市某印染廢水處理廠好氧池。
 
  1.2 SBR裝置及其運行方法
 
  本研究采用的厭氧SBR和缺氧/好氧交替式SBR裝置見圖1。
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  厭氧SBR裝置主要由機械攪拌反應(yīng)器、自動控制系統(tǒng)、進(jìn)出水系統(tǒng)構(gòu)成。反應(yīng)器有效容積為4L,通過自動控制系統(tǒng)控制pH為7±0.1、溫度為(35±0.5)℃、攪拌速度為(300±2)r/min。周期運行模式為進(jìn)水0.65h、反應(yīng)20h、沉淀2h、排水0.65h、待機0.7h。初始污泥質(zhì)量濃度為4g/L,水力停留時間為48h,系統(tǒng)進(jìn)水為實際印染廢水,共運行了50d。

缺氧/好氧交替式SBR裝置主要由機械攪拌反應(yīng)器、曝氣系統(tǒng)、進(jìn)出水系統(tǒng)構(gòu)成。反應(yīng)器有效容積為1.5L,pH為6.9~7.6、攪拌速度為25r/min、溫度為20~25℃。周期運行模式為進(jìn)水6min、反應(yīng)23h、沉淀0.5h、排水10min、待機14min。反應(yīng)期間,控制曝氣使反應(yīng)器呈現(xiàn)缺(厭)氧→好氧→缺(厭)氧→好氧狀態(tài)運行,好氧段的溶解氧控制在2mg/L以上,缺(厭)氧段的溶解氧在0.5mg/L以下。初始污泥質(zhì)量濃度為3.2g/L,水力停留時間為36h,污泥停留時間為50d,系統(tǒng)進(jìn)水為厭氧SBR穩(wěn)定運行期出水。
 
  缺氧/好氧交替式SBR試驗分兩階段進(jìn)行。第一階段采用分段進(jìn)水方式,即分別在第一和第二缺(厭)氧段初期進(jìn)水,按時間順序設(shè)置了4個第一、二段進(jìn)水量工況I~IV。在工況I中通過隨反應(yīng)歷時取樣測定氨氮和硝酸鹽氮的實時變化數(shù)據(jù),設(shè)定了各段反應(yīng)時長:第一缺(厭)氧段7.5h→第一好氧段6h→第二缺(厭)氧段5.5h→第二好氧段4h;第二階段考察外加碳源(葡萄糖)的強化脫氮效果,在第一缺(厭)氧段初期進(jìn)水(即工況I),在第二缺(厭)氧段開始30min(利用這段時間在第一好氧段結(jié)束時取樣檢測出反應(yīng)器中硝酸鹽氮濃度,再根據(jù)硝酸鹽氮濃度確定葡萄糖投加量,同時也避免第一好氧段結(jié)束后殘留在水中的溶解氧對葡萄糖投加的不利影響)后投加葡萄糖。葡萄糖的理論投加量按照硝酸鹽氮作為電子受體、葡萄糖碳作為電子供體的式(1)、式(2)進(jìn)行計算,按時間順序設(shè)定了4個實際投加量與理論投加量之比(簡稱碳源投加比)的試驗工況V~VIⅧ。
 
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式中:M一一葡萄糖投加量,mg;
 
  V--反應(yīng)器有效容積,L;
 
  C--硝酸鹽氮質(zhì)量濃度,mg/L;
 
  M一-葡萄糖相對分子質(zhì)量(180);
 
  M一葡萄糖中碳的相對原子質(zhì)量(72)。
 
  各運行工況見表1。
 
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1.3 分析測試方法
 
  試驗期間水質(zhì)與污泥樣品的分析均采用標(biāo)準(zhǔn)方法:COD采用重鉻酸鉀氧化-liu suan ya tie銨滴定法測定;總氮采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法測定;總磷采用過硫酸鉀消解-鉬酸銨分光光度法測定;氨氮采用納氏分光光度法測定;硝酸鹽氮采用she 香 cao 酚分光光度法測定;pH和溶解氧采用電極法測定;色度采用稀釋目視比色法測定;污泥濃度采用灼燒稱重法測定。
 
  2、結(jié)果與討論
 
  2.1 厭氧SBR處理效果
 
  厭氧SBR共運行50d,穩(wěn)定運行期間的出水COD、氨氮、總氮、總磷、色度分別為(237±25)mg/L、(17±2)mg/L、(38±3)mg/L、(1.7±0.2)mg/L、(35±5)倍,相應(yīng)去除率分別為75%±3%、-80%±20%(即氨氮增加)、19%±6%、15%±10%、94%±1%。厭氧SBR對色度和COD的高去除率表明厭氧微生物的良好脫色活性和有機物降解效果。出水氨氮濃度升高可能主要從含氮染料脫色過程中偶氮基團(tuán)轉(zhuǎn)化而來。由于厭氧微生物增殖速率緩慢,同化作用攝取氮磷的效果很低。厭氧SBR出水除色度外,其他指標(biāo)均不滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn),需要進(jìn)一步處理。
 
  2.2 缺氧/好氧交替式SBR分段進(jìn)水工況的處理效果
 
  分段進(jìn)水工況條件下缺氧/好氧交替式SBR的COD去除效果見圖2。
 
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  由圖2可知,工況I、II、I、IV出水平均COD分別為76.6、74.72.6.82.3mg/L,COD平均去除率分別為67.7%、68.8%、69.4%、65.2%。工況I、ⅡI和III期間出水COD都低于80mg/L,滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)。僅在工況IV期間出水COD略高于80mg/L,這是因為工況IV期間第二段缺(厭)氧初期進(jìn)水量較大導(dǎo)致該部分進(jìn)水在反應(yīng)器中的停留時間較短所致。尉笑等采用分段進(jìn)水的SBR處理印染廢水,也發(fā)現(xiàn)當(dāng)末段進(jìn)水比例較高時出現(xiàn)因停留時間不足導(dǎo)致出水COD升高的現(xiàn)象。
 
  分段進(jìn)水工況條件下缺氧/好氧交替式SBR的氮轉(zhuǎn)化去除效果見圖3。
 
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  由圖3可知,工況I、II、ⅢI、IV出水平均氨氮和總氮分別為1.1mg/L和35.6mg/L、0.7mg/L和30.4mg/L、1.7mg/L和30.9mg/L、1.2mg/L和32.6mg/L,氨氮和總氮平均去除率分別為93.4%和8.1%、95.9%和21.2%、89.4%和16.9%、91.5%和11.2%。各工況的出水氨氮都低于5mg/L,尤其工況ⅡI出水氨氮穩(wěn)定低于2mg/L,顯著低于印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(10mg/L)。工況ⅡI中出水硝酸鹽氮zui di,與工況I相比明顯降低,體現(xiàn)了分段進(jìn)水補充反硝化碳源的效果。隨著工況IⅢI、IV第二段進(jìn)水比例的提高,第二段進(jìn)水中氨氮影響逐步顯現(xiàn),導(dǎo)致出水硝酸鹽氮逐步升高。出水總氮的變化趨勢與硝酸鹽氮一致,最佳處理效果在工況II期間,但最高去除率僅為22.6%,zui di出水總氮質(zhì)量濃度也高達(dá)29.5mg/L,遠(yuǎn)高于印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(15mg/L)。從總氮的平衡來看,出水中氨氮、硝酸鹽氮分別占比約1%~9.8%、62%~82.9%,因此反硝化不足是造成總氮去除率較低的主要原因。盡管分段進(jìn)水能補充部分反硝化碳源,但普通異養(yǎng)菌與反硝化菌的碳源競爭導(dǎo)致反硝化碳源仍然不足。
 
  分段進(jìn)水工況條件下缺氧好氧交替式SBR的總磷去除效果見圖4。
 
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  由圖4可知,工況I、Ⅱ、Ⅲ、IV出水平均總磷分別為0.51.0.29、0.37、0.5mg/L,總磷平均去除率分別為70.6%、82.5%、77.7%、71.2%。出水總磷變化趨勢與硝酸鹽氮基本一致,在工況Ⅱ、IⅢI中低于0.5mg/L,滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)。工況I和IV中出水硝酸鹽氮較高,導(dǎo)致下一周期第一缺(厭)氧段中存在反硝化菌與除磷菌的碳源競爭,除磷菌的釋磷過程受到抑制,進(jìn)而總磷去除效果偏低,出水中總磷質(zhì)量濃度高于0.5mg/L。
 
  2.3 缺氧/好氧交替式SBR外加碳源的處理效果
 
  外加碳源工況條件下缺氧/好氧交替式SBR的COD去除效果見圖5。
 
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  由圖5可知,工況V、VI、VII、VI出水平均COD分別為90.8、79、72.3、66.3mg/L,COD平均去除率分別為61.7%、66.7%、69.5%、72%。各工況出水平均COD隨實際與理論葡萄糖投加量之比降低(4→1)而降低(90mg/L→68mg/L),主要因為隨著葡萄糖投加量降低,相應(yīng)地因投加葡萄糖而剌激產(chǎn)生的微生物代謝產(chǎn)物也會降低(表現(xiàn)為COD隨之降低)。
 
  各工況廢水COD平均去除率隨實際與理論葡萄糖投加量之比降低(4→1)而略有上升(61.7%→72.1%)。當(dāng)實際與理論葡萄糖投加量之比為3.2、1時,出水COD都能夠滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(80mg/L)。
 
  外加碳源工況條件下缺氧/好氧交替式SBR的氮轉(zhuǎn)化去除效果見圖6。
 
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  由于受試驗條件限制,雖然每一工況的運行時間偏短,但各工況的第3、4d出水中硝酸鹽氮和總氮已經(jīng)基本穩(wěn)定。由圖6可知,工況V、VI、VI和VⅧ出水平均氨氮和總氮分別為0.5mg/L和9.3mg/L、0.4mg/L和13.5mg/L、0.6mg/L和18.6mg/L、0.7mg/L和23.9mg/L,氨氮和總氮平均去除率分別為96.1%和74%、96.9%和62.4%、95.3%和48.3%、95%和32.8%。各工況出水氨氮平均僅為0.6mg/L,遠(yuǎn)低于印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(10mg/L),顯示硝化效果良好。各工況出水硝酸鹽氮穩(wěn)定值隨實際與理論葡萄糖投加量之比降低(4→1)而升高(0.1→15.2mg/L),顯示葡萄糖投加量越大第二缺(厭)氧段反硝化越充分。各工況出水總氮穩(wěn)定值隨實際與理論葡萄糖投加量之比降低(4→1)而升高(8.9→24.4mg/L),當(dāng)實際與理論葡萄糖投加量之比為3.4時,出水總氮低于15mg/L,滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(15mg/L)。
 
  外加碳源工況條件下缺氧/好氧交替式SBR的總磷去除效果見圖7。
 
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  由圖7可知,工況V、VI、VII、VⅧ出水平均總磷分別為0.06.0.14.0.24.0.28mg/L,總磷平均去除率分別為96.5%、91.2%、85.6%、83.9%。在各工況條件下,出水總磷均小于0.4mg/L,平均值僅為0.18mg/L,滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)(0.5mg/L)。與分段進(jìn)水工況相比,硝酸鹽氮大幅降低解除了第一缺(厭)氧段的除磷菌釋磷抑制,總磷去除效果得以顯著提高。綜合來看,實際與理論葡萄糖投加量之比為3時,出水平均COD、氨氮、總氮、總磷分別為79、0.4、13.5、0.14mg/L,均滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)。從實際應(yīng)用角度來看,該外加碳源投加量仍然是偏高的,進(jìn)一步研究充分利用印染廢水原有碳源的措施是非常必要的,比如縮短厭氧SBR的水力停留時間或者改變厭氧SBR為水解酸化SBR,使得更多廢水原有碳源進(jìn)入缺氧/好氧交替式SBR從而補充反硝化所需碳源。
 
  3、結(jié)論
 
  (1)在水力停留時間為48h的條件下,厭氧SBR處理印染廢水的平均COD去除率為75%,出水平均COD為237mg/L;色度去除率達(dá)94%,出水平均色度為35倍。
 
  (2)缺氧/好氧交替式SBR處理厭氧SBR出水的分段進(jìn)水模式下,第一、二缺(厭)氧段進(jìn)水分配比為800mL:200mL時,出水平均COD為74mg/L、氨氮為0.7mg/L、總磷為0.29mg/L滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn),但出水總氮較高(29.5mg/L),超過排放標(biāo)準(zhǔn)。反硝化碳源不足是總氮去除率偏低的主要原因。
 
  (3)缺氧/好氧SBR處理厭氧SBR出水的外加葡萄糖碳源模式下,當(dāng)實際與理論投加量之比為3時處理xiao guo zui jia,出水平均COD為79mg/L、氨氮為0.4mg/L、總氮為13.5mg/L、總磷為0.14mg/L,均滿足印染廢水直接排放標(biāo)準(zhǔn)。
 

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