在制藥工業(yè)中引進(jìn)和利用全膜法水處理工藝來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的舊工藝進(jìn)行純水的制作和提煉,不僅可以獲得符合制藥要求的純水,還可在制作過(guò)程中減少對(duì)自然環(huán)境的污染以及手工勞動(dòng)力,獲得純水制備的高效率和低成本效益。本篇文章以某水站對(duì)純水的制備為例,從水站的工藝設(shè)計(jì)以及運(yùn)行優(yōu)勢(shì)兩大方面作相關(guān)論述,得出全膜法處理水工藝在制取和制備高純水工業(yè)中發(fā)揮著巨大的作用,適合在制藥行業(yè)中廣泛的推廣。
作為制藥原料之一的純水制備的需求量及要求也越來(lái)越高,原純水站為離子交換制水工藝,因其水量及環(huán)保方面不能滿(mǎn)足要求,而且太湖藍(lán)藻污染所帶來(lái)的危害愈發(fā)嚴(yán)重,故新水站采用了現(xiàn)今*的高純水處理工藝,即全膜法水處理工藝,既能減少酸堿排放量又能抵御日趨嚴(yán)重的水環(huán)境污染,并且便于管理,自動(dòng)化可靠性強(qiáng)。
1.新水站工藝設(shè)計(jì)
1.1工藝設(shè)計(jì)對(duì)比
在設(shè)計(jì)本次新水站的基本工藝時(shí),對(duì)傳統(tǒng)水處理工藝與我們準(zhǔn)備采用的工藝進(jìn)行了比對(duì)和研究:
(1)預(yù)處理系統(tǒng)
傳統(tǒng)砂、炭過(guò)濾與砂、UF作對(duì)比。炭與UF的主要作用是去除有機(jī)物,但活性炭吸附有機(jī)物后滋生細(xì)菌,細(xì)菌的排泄物又再次污染水質(zhì),同時(shí)活性炭在水流作用下會(huì)釋放出微細(xì)炭粒,會(huì)污染后續(xù)工藝中膜表面。在醫(yī)藥行業(yè)水處理中采用UF膜的優(yōu)點(diǎn)在于不會(huì)產(chǎn)生活性炭的種種弊端,而且可根據(jù)水質(zhì)要求選擇不同分子量的UF膜,以滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。
(2)除鹽系統(tǒng)
傳統(tǒng)軟化一級(jí)RO除鹽與二級(jí)RO作對(duì)比。軟化系統(tǒng)的失效是一個(gè)逐步的過(guò)程,其終點(diǎn)難以掌握,靠定時(shí)抽查分析,往往會(huì)失效后還在使用。而一級(jí)RO去除率是一個(gè)常數(shù)。原水的硬度高了,處理后產(chǎn)水的硬度也會(huì)高,軟化工藝往往因原水波動(dòng)大造成泄漏過(guò)多而影響后續(xù)的處理效果。二級(jí)RO的除鹽率高達(dá)99%以上,除硬水以外,通常都能滿(mǎn)足要求。
(3)深度除鹽系統(tǒng)
傳統(tǒng)混床除鹽與EDI比對(duì)?;齑渤}效果很好,問(wèn)題是操作麻煩,需要消耗大量的藥劑再生,同時(shí)帶來(lái)環(huán)保問(wèn)題,混床用強(qiáng)酸性陽(yáng)樹(shù)脂再生劑HCl的比耗(按100計(jì))50~150g/L,濃度5%~8%。強(qiáng)堿性陰樹(shù)脂再生劑NaOH的比耗60~150g/L,濃度2%~4%。制取高純水的離子交換樹(shù)脂往往都采用高比耗的再生劑,所以酸堿的用量非常大。由此造成的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢液等問(wèn)題。而EDI結(jié)構(gòu)緊密,占地小,操作簡(jiǎn)單,*自動(dòng)化,水質(zhì)穩(wěn)定,運(yùn)行可靠。EDI系統(tǒng)運(yùn)行只要嚴(yán)格控制好RO純水水質(zhì)符合EDI進(jìn)水要求,就可確保EDI長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定。
1.2全膜法水處理工藝
全膜法是將“超濾—反滲透—EDI”三種膜分離的技術(shù)相組合,分別作為預(yù)處理、預(yù)脫鹽和精脫鹽,達(dá)到高效去除污染物以及深度脫鹽的目的,工藝流程如圖1所示。全膜法水處理工藝彌補(bǔ)了傳統(tǒng)水處理技術(shù)上的不足,解決了日益增加的高難度、復(fù)雜水質(zhì)處理的市場(chǎng)需求,這種工藝可有效改進(jìn)整個(gè)水處理系統(tǒng)的性能和可靠性,節(jié)約成本,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,以更加緊湊、可靠的膜工藝流程,實(shí)現(xiàn)高性能、高效率、低成本的處理效果。
1.2.1采用兩套并列運(yùn)行的預(yù)處理設(shè)計(jì)
進(jìn)水量設(shè)計(jì)在60m3/h,預(yù)處理產(chǎn)水量要求50m3/h。預(yù)處理采用雙線(xiàn)設(shè)計(jì):即兩套并聯(lián)的30m3/h的砂濾+25m3/h的超濾(UF),2條處理線(xiàn)相對(duì)獨(dú)立但也有相關(guān)。有效降低產(chǎn)水的波動(dòng)程度,大大減小單個(gè)設(shè)備體量,故障時(shí)有緩沖余地。兩套平行運(yùn)行的砂濾、超濾實(shí)現(xiàn)*自動(dòng)運(yùn)行、水反洗、氣洗、超濾在線(xiàn)清洗和藥洗,自控程序中設(shè)定好所有步驟,并采取措施防止兩套裝置同時(shí)反洗的情況發(fā)生,使兩套系統(tǒng)至少有一套處于運(yùn)行狀態(tài),不影響后續(xù)設(shè)備的正常運(yùn)行。
1.2.2進(jìn)水溫控保持進(jìn)水溫度恒定
考慮到水溫的變化對(duì)于進(jìn)水設(shè)有板式熱交換器,控制水溫恒定在25益左右,換熱介質(zhì)為冷凍水及蒸汽,夏天水溫高于設(shè)定溫度時(shí)采用冷凍水降溫,冬天當(dāng)水溫低于設(shè)定溫度時(shí)采用純蒸汽加熱升溫,可使后續(xù)設(shè)備產(chǎn)水不受外界溫度變化影響。因?yàn)榉礉B透的產(chǎn)水在不同溫度時(shí)變化很大,溫度每降低1°,產(chǎn)水量下降約3%-4%,水溫控制穩(wěn)定后,反滲透產(chǎn)水水量穩(wěn)定。
1.2.3超濾設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)選用耐污性能好、并且易于反洗恢復(fù)通量的聚偏氟乙烯(PVDF)雙皮層中空纖維結(jié)構(gòu)的外壓式超濾膜,截留分子量為10萬(wàn)Dalton。超濾運(yùn)行設(shè)計(jì)通過(guò)增加氣沖,在線(xiàn)自動(dòng)化學(xué)清洗,降低回收率,濃水循環(huán)等手段,減小設(shè)備的污染速度,以期盡可能地延長(zhǎng)藥洗周期,降低停工頻率。特別是超濾有每半小時(shí)一次的反洗程序,包括有氣水雙洗、水反洗、正洗,及時(shí)阻止污染物在膜表面的堆積,運(yùn)行穩(wěn)定,使超濾膜化學(xué)清洗的周期大大延長(zhǎng)。超濾比原有的活性炭工藝,在制藥行業(yè)的GMP驗(yàn)證中有明顯的優(yōu)勢(shì)。由于活性炭容易孳生細(xì)菌,故還需配備活性炭殺菌消毒系統(tǒng),但實(shí)際應(yīng)用下來(lái),活性炭的殺菌工藝總不能達(dá)到理想效果。
1.2.4反滲透設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)中考慮采用抗污染性較好的苦咸水元件,并采用一殼五芯設(shè)計(jì),提高設(shè)備的處理性能。一級(jí)反滲透用BW30-365共40支,一殼五芯、5-3排列;二級(jí)反滲透用BW30-400共25支,一殼五芯、3-2排列;一級(jí)進(jìn)水加藥有阻垢劑、亞硫酸氫鈉,分別用以防止結(jié)垢和去除余氯;二級(jí)加藥為氫氧化鈉用以調(diào)節(jié)pH。二級(jí)濃水用部分回流至高壓泵前,因?yàn)槎?jí)的回收率高,濃水側(cè)流速偏低,這樣的設(shè)計(jì)可以加快進(jìn)水側(cè)的流速,在湍流的情況下,破壞了滯留層,膜表面不易結(jié)垢,增加除鹽效果。同時(shí)因?yàn)闈馑瞧珘A性的,而一級(jí)產(chǎn)水是偏酸性的,可以起到中和作用,減少堿的加入量。
1.2.5EDI設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)采用了8臺(tái)GEMK-2模塊,每臺(tái)設(shè)計(jì)產(chǎn)水2.75m3/h,終產(chǎn)水22m3/h,同樣考慮到以后擴(kuò)大生產(chǎn)時(shí)需水量上升所需,設(shè)計(jì)余量為20%。多臺(tái)模塊并聯(lián)的情況,必須注意每臺(tái)模塊的進(jìn)水量和出水量的一致恒定,所以本次設(shè)計(jì)安裝時(shí)為每個(gè)模塊都配有獨(dú)立的調(diào)節(jié)流量裝置,做到每個(gè)模塊濃水、產(chǎn)水、極水的流量基本一致,運(yùn)行穩(wěn)定,延長(zhǎng)模塊運(yùn)行使用壽命。